SMT松下貼片機吸著率問題的分析
SMT松下貼片機吸著率問題的分析
前言:在SMT貼片機中高速貼片機有一個重要的指標---SMT物料的吸著率.可以說吸著率越高,則表明此貼片機的使用情況就越好.好了,進入正題。
影響貼片機吸著率的因素是多種多樣的,比如編帶或料不好,這肯定會影響貼片機吸著率的.但今天我們拋開這些外界的因素,只從貼片機本身的原因來探討吸著率偏低這一問題。
有些貼片機吸著率偏低,怎么辦?
現在,我們就以松下貼片機MV2F和松下貼片機MV2VB為例,來進行吸著率問題的分析
影響吸著率主要的三大因素:
吸嘴的因素
料架的因素
貼片機本體的因素
下面逐一進行分析:
一,貼片機吸嘴的因素
1.吸嘴的確認:
(1)吸嘴是否有缺損
(2)吸嘴是否選用正確
(3)吸嘴是否有彎曲
(4)吸嘴是否有堵塞
(5)吸嘴濾棒是否有臟物
(6)真空壓力的測定
吸嘴檢查過程:
(1).吸嘴的檢查,確認吸嘴型號與生產元件相匹配.下圖,
比如:
SA---1005專用
SS---1005~2125
MA--1608~3216
M----3216,Mini power
SS minimold
(2).觀察吸嘴有無彎曲,碎裂和折斷.這些可通過吸嘴的中心計測確認. 中心計測--機器通過LineSensor和Parts Camera自動檢測吸嘴的高度和吸嘴的中心,并將測得數據登入機器數據中.
(3).吸嘴過濾棒的檢查,如果臟了就要更換,否則會影響吸著真空度.(推薦一個月更換一次)
(4).檢查每個吸嘴的真空度,需要真空表.(規格值:-450mmhg或更大)
2.吸嘴單元的確認:
(1)真空濾棉是否有臟物
(2)內軸是否有臟物
(3)內軸是否有晃動
檢查過程:
(1).整個Nozzle Unit的真空過濾棉是否需要清潔.(推薦是3-6個月更換一次)
(2).Nozzle Unit的內軸是否有臟物.如果有要清潔,特別是內軸上一對小孔。
(3).Nozzle Unit的內軸是否有晃動.如果有晃動需將該內軸更換。
二.貼片機料架的因素
1.數據的確認:
配列程序的吸著高度數據是否正確
部品庫的數據是否設置正確
檢查過程:
(1).Array Program中的 吸著高度補正的數據是否設置正確.下圖,
(2).Parts Library中的數據是否設置正確.下圖,
2.料架單元的確認:
料架的傳送是否順暢
Shutter是否變形
Push Pin是否有磨損
Push Pin的驅動連桿是否有臟物
Push Pin的出口是否有臟物
料架固定在Z Table是否有晃動
檢查過程:
(1).料架進料是否順暢,可以用手動進料來觀察Feeder送料的情況.
(2).目測Tape Guide(即Shutter)是否有變形,該部品為易耗品需定期檢查更換.
(3).檢查Feeder(Paper)上的Push Pin是否有磨損和由于有臟物而造成Pin卡死.下圖,
(4).檢查料架固定在Z TABLE上是否有晃動,如果有則調整Feeder上的夾子.下圖,
三.貼片機本體的因素
吸著位置的確認
吸著高度的確認
VT軸的同步皮帶磨損狀況的確認
VT軸馬達動作是否正常
VT驅動器的冷卻風扇是否運轉正常
吸著滑塊搖動的確認
吸著滑塊段差的確認
檢查過程:
(1).進行吸著位置的檢查,按規定的方法檢測需要JIG.不過還有一種比較實用方法.
這里介紹一下: 在ZAxis上放置1005的料,用SS吸嘴進行Teaching,這時即可通過Monitor觀察元件是否被吸著在吸嘴的中心,如果在X方向有偏差,可對M/C Date中的Z AxisORG進行補正.如果在Y方向有偏差,可通過Z Axis Plate進行調整.
(2).吸著高度的檢測.(現以M SIZE,K TYPE為例)
其方法: 編制一個1Step的程序,選0.5mm厚度的元件.Z Axis上不放料架,采用Auto1 Block方式進行動作4步,這時正好為吸料完成, 在Z Axis Plate上放置JIG(29mm)將該NozzleUnit手動反搖至吸著位,檢測高度是否為0.4~0.5.
如果NG,則對M/C Data中的VacuumHeight進行修改補正.(注釋:若客戶處無以上JIG,也可以用料架來代替。)
(3).對VT(吸著補正)馬達進行觀察,觀察其動作是否正常.
其方法:編制一個部品厚度不斷改變的程序,對該程序進行實際的生產(可用Aging方式),這時觀察VT軸是否工作和高度補正是否有效(即無異常).
(4).檢查驅動器的冷卻風扇是否工作正常.
(5).吸著位搖動和段差的確認.
吸著位搖動的確認的方法:將手輪搖至CT=60o.百分表打在滑塊(Slide)的下側,用手拉VT軸馬達的同步皮帶,這時觀察百分表的讀數在兩格(0.02mm)以內.下圖,
檢查過程:
如果NG,則必須對控制搖動的連桿進行調整.
完成搖動后進行段差的確認.其方法:手輪搖至CT=60o,用手摸滑槽(Slide)與凸輪槽的交接處,感覺其是否平滑.
如果NG,則必須對控制段差的連桿進行調整.
"panasonic松下貼片機吸著率問題的分析"就講到這里。本文只是從技術的角度去分析和解決貼片機吸著率偏低這一問題,當然實際生產中要具體情況具體對待。歡迎廣大SMT人士致電致函探討。
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